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小改小革|陕煤略电小举措换来大收益,优化除雾器冲洗频次实现节能降耗
发布时间:2024-09-16     作者:张军辉     访问量:517    


为深入开展降本增效、强化成本管控,全面提升企业经营效益陕煤略电公司激励全员拿出实招硬招,创新创效聚力挖潜实施实效性强、针对性明确的改进措施运营部门聚焦电耗、水耗及石灰石单耗等核心能耗指标,深化耗差分析,开展对标攻坚及机组“小指标”竞赛活动, 促进运行优化和精细调整,坚持在运行优化中深挖机组运行节能潜力。

公司6、7号机组在烟气脱硫方面采用的是先进的石灰石石膏湿法单塔双循环技术,配以电除尘系统,原脱硫吸收塔入口烟尘含量维持在200400mg/m³为确保除雾器无垢堵塞,维持机组稳定运行,原设计要求每两小时使用工业水对除雾器进行一次在线冲洗,尤其在开停机时冲洗更为频繁,单次冲洗水量高达80100吨/小时。随着国家环保标准的日益严格,为实现烟尘二氧化硫等污染物超低排放,公司对两台机组的电除尘器进行了升级,改造为电袋除尘器,使得脱硫吸收塔入口烟尘浓度骤降至20mg/m³以下,并同步将除雾器由板式升级为屋脊式加高效管式,显著提升了除雾效率。

设备改造后,经过数年的运行以及机组数次停机后的内部检查,脱硫运行专业技术管理人员敏锐观察到,除雾器 的清洁情况较超净改造前有了明显的改观,针对这一变化, 脱硫运行节能攻关小组由此提出了一个节能设想:适当低除雾器冲洗频次仍然能达到运行要求。经过严谨的技术论证与反复试验,团队逐步延长了冲洗间隔时间,力求在保持冲洗效果的同时,通过降低冲洗频次来减少水资源消耗。经过多轮试验与停机检查结果的对比分析,最终确定将冲洗间隔调整至每三小时一次,这一优化不仅有效节约了脱硫系统的用水量,还确保了除雾器的清洁度,同时有利于吸收塔液位的控制。

这一细微而巧妙的调整,其节能效果尤为显著仅节约用水一项,按照 2023年两台机组各8200小时运行时间来计算,年共可节约工业用水约13.7万吨,每年可节约水费约4.8万元充分展现了略电公司小改小革在降本增效方面的实效性                             张军 )

 


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