小改小革|陕煤略电自主攻关提高6号机给水泵保护调节可靠性
发布时间:2024-10-31     作者:严安     访问量:607    
今年,陕煤略电公司的热控技术团队通过自主研发,成功增强了6号机给水泵保护调节系统的稳定性。该机组配备有三台电动给水泵,其入口流量监测原本依赖单一测点,这一设计使得每台泵的入口流量信号直接关联到DCS(分布式控制系统)的控制保护以及给水泵再循环阀的联锁逻辑,存在因单点故障导致误动或拒动的风险。
为彻底消除这一安全隐患,提升给水泵保护与调节的可靠性,公司热控技术人员深入研究工程档案与图纸,结合现场实际情况,创新性地提出了技术改造方案:首先,将给水泵入口流量低跳泵保护逻辑优化为“三取二”逻辑,即6号机的A、B、C三台给水泵各增设两套独立的流量测量系统,以此增强联锁和保护逻辑判断的准确性;其次,在原有三台给水流量一次测量元件(长径喷嘴)的基础上,于其正、负压侧取压位置(位于管道水平中心线下方),以相隔45度的角度新增两组测点及引压管路。
在改造执行过程中,热控技术攻关小组先是对给水泵入口管道流量一次元件(长径喷嘴)的取压位置进行了精密钻孔作业,并通过内窥镜检查确保新增测点未对长径喷嘴的正常运行造成干扰,完全符合流量测量元件及引压管路的安装与使用标准。随后,依据差压流量计测量系统的安装规范,精选管道材料、一二次阀门、排污门及变送器,完成所有管路与设备的安装后,铺设信号电缆,将流量信号稳定传输至DCS系统,构建起全新的测量体系。
此次改造不仅实现了给水泵入口流量测点的冗余配置,显著提升了机组关键辅助设备的运行安全性与可靠性,而且通过自主施工有效降低了成本,避免了长径喷嘴的整体更换,总计节省备件采购及外包焊接热处理费用约14万元。本项改造的圆满实施,彰显 了陕煤略电公司热控专业开展自主技术攻关的能力和实力,也为企业的降本增效工作做出了贡献。 (严安)